2024年4月,我司去到江苏效玄机电,给其设备做振动检测,客户咨询到我们说设备存在振动问题,不知道是什么原因。于是我司派遣工程师去到现场进行检测,通过象鼻收线机的所有测点来看,主要振动频率为收线机一倍频,振动幅值为8.38mm/s,存在明显的动平衡不良问题,通过我司技术人员进行校正,振动值降至3.37mm/sRMS。通过振动数据可见,水平向明显高于垂直向振动,水平向振动幅值高于水平向的5倍,表明存在水平向不足或水平向共振等问题。
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2024年2月,南丰康恒环境能源公司找到我司,需要给其公司重要设备之一:引风机进行现场动平衡校正,引风机动平衡转速为1045RPM,叶轮直径约为1200mm,转体重量约800kg。我司在了解现场情况之后,携带瑞典进口现场动平衡仪去到现场进行动平衡校正。经过现场技术人员检测,风机轴承水平向的振动值还是比较大的,振动值为3.82mm/s。通过我司技术人员动平衡改善,振动值降到了0.56mm/s,校正后的风机运转幅值符合ISO10816-3 A级标准。
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此次需要进行动平衡校正的设备为离心机,平衡转速为13996RPM,传动方式为联轴器传动,叶轮直径约65mm,转体重量为50kg,经过检测校正,电机驱动端轴承水平方向振动值由1.8mm/s降到了0.22mm/s,电机非驱动端轴承水平方向振动值由1.66mm/s降到了0.3mm/s,动平衡等级达到了ISO G1.0的等级标准。
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2024年2月,我司受到江苏某发电公司邀请,给其设备2A一次风机进行现场动平衡校正服务,该设备转速为1150转,由联轴器直接传动,叶轮直径约2600mm,转体重量约8800kg。本次现场动平衡测试服务工作由瑞典VMI Viber X5智能振动数据采集分析动平衡仪完成。经过动平衡后,2A一次风机整体振动已达到ISO-1940振动标准,即振动良好。
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2024年1月,我司(昆山金斗云)走进四川某发电机工厂,进行现场动平衡检测服务,现场设备为水轮发电机组,额定转速为200转,现场对上导轴承、下导轴承及水导轴承轴承盖进行了振动数据采集,当额定转速达到200转时,动平衡一倍频幅值较小,且总振值也不大,符合平衡等级G6.3平衡标准,说明该水轮机组动平衡状态良好,且总振值没有超过水轮发电机组振动管制B级标准,后续只需要监控设备的运行状态即可。
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2023年12月,我司去到苏州某汽车检测服务中心,给其设备探伤机进行动平衡校正,该公司已经是我司的老客户了,我司一直承担贵司的检测及校正服务,帮助客户解决设备故障问题。我司携带的一般是瑞典VMI动平衡振动分析仪,精度达小数点后四位,经过现场校正,贵司的探伤机振动值由3.5mm/s降到了0.5mm/s。校正效果非常明显。
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